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全自動(dòng)定壓補(bǔ)水裝置裝填料(濾料)注意事項(xiàng)

2015-9-19 18:27:00??????點(diǎn)擊:

眾所周知,纖維過(guò)濾器 是有過(guò)濾罐體內(nèi)加有纖維濾料的過(guò)濾設(shè)備。生水過(guò)濾系統(tǒng)是熱電廠化學(xué)水處理的重要環(huán)節(jié),生水水質(zhì)的好壞直接影響著后續(xù)水處理設(shè) 備的正常運(yùn)行及除鹽水的水質(zhì),從而關(guān)系到動(dòng)力、熱力設(shè)備長(zhǎng)期安全的運(yùn)行。我廠原系統(tǒng)設(shè)計(jì)最大出力為480t/h,由于"十五"擴(kuò)建工程的需要,外供除鹽水 量的增加,生水水量相應(yīng)增加及水質(zhì)要求的提高,原有的2臺(tái)處理能力為240t/h的重力無(wú)閥濾池?zé)o法滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,且系統(tǒng)存在問(wèn)題,改造已成必然。經(jīng)過(guò)調(diào)研 和充分論證決定采用一種新型的束狀軟填料——纖維材料為濾料的壓力式高效纖維過(guò)濾器

1 生產(chǎn)系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

1.1 原工藝流程

  原生水過(guò)濾設(shè)備無(wú)閥濾池是采用顆粒狀石英砂為濾元,利用水力學(xué)原理設(shè)計(jì)的一種等速濾池,流速為6~10m/h。其生水系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。原 水來(lái)自長(zhǎng)江,經(jīng)粗濾進(jìn)入供水系統(tǒng)低溫電站換熱器(換4)與煉油回?zé)崴?熱除鹽水)換熱加熱至40℃左右后,經(jīng)無(wú)閥濾池過(guò)濾到清水箱(池),由清水泵引至后續(xù)水 處理設(shè)備(除鹽水處理系統(tǒng))。

1.2 原系統(tǒng)存在的問(wèn)題

  (1)由于系統(tǒng)來(lái)水水質(zhì)惡化,2臺(tái)換4堵塞及積泥垢十分嚴(yán)重,影響生水加熱;常需停運(yùn)一臺(tái)進(jìn)行檢修,而單臺(tái)換4的出力小,生水溫度達(dá)不到工藝要 求;降低了離子交換器的周期制水量,增加制水成本。

  (2)無(wú)閥濾池反洗自用水消耗量大,且?guī)ё叽罅康臒崃?造成熱量的極大浪費(fèi)。

  (3)無(wú)閥濾池占地面積太大,處理能力為240t/h的無(wú)閥濾池外型尺寸為8m×4m×3.6m,由于受場(chǎng)地及生產(chǎn)情況限制,無(wú)法增建一套大的無(wú)閥濾池, 且顆粒狀濾料進(jìn)行過(guò)濾,其過(guò)濾精度受濾料粒徑限制,其出水濁度高達(dá)5mg/L,濾料的清洗操作過(guò)于繁重;輕易產(chǎn)生板積,更換濾料頻繁,勞動(dòng)強(qiáng)度大。

2 纖維過(guò)濾器可行性分析

  為了解決原系統(tǒng)存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)調(diào)研分析,我們本著工藝技術(shù)領(lǐng)先且自動(dòng)化程度高的原則,采用PLC控制對(duì)生水系統(tǒng)工藝流程進(jìn)行改造,工藝流 程見(jiàn)圖2。系統(tǒng)來(lái)生水先經(jīng)4臺(tái)D3000mm高效纖維過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)低溫電站換4加熱,然后進(jìn)清水池。單臺(tái)高效纖維過(guò)濾器設(shè)計(jì)出力為210t/h。

2.1 高效纖維過(guò)濾器的工作原理

  高效纖維過(guò)濾器是一種將下端掛有重墜的膨化纖維長(zhǎng)絲(D20~50μm)束叢,懸吊于設(shè)在過(guò)濾器上部的多孔板上充當(dāng)過(guò)濾介質(zhì)的過(guò)濾設(shè)備。在纖 維束叢中貼近多孔板的部分設(shè)置有若干個(gè)膠囊,過(guò)濾時(shí)先向囊內(nèi)充水強(qiáng)行擠壓四周的纖維束使之密實(shí),然后水流自下而上穿過(guò)纖維孔隙進(jìn)行上向流過(guò)的操作。 纖維過(guò)濾器工作時(shí)的狀態(tài)見(jiàn)圖3。

  清洗時(shí)先排盡囊中的水,撤消對(duì)纖維束的擠壓,使纖維束叢在重力和膨化纖維的彈力聯(lián)合作用下恢復(fù)其膨松狀態(tài),然后進(jìn)氣、水聯(lián)合拌動(dòng)擦洗。

  由于用作濾元的纖維是一種能彎曲而柔軟的材料,其濾料直徑可達(dá)幾十微米,并且在濾料層中存在著大量的縫隙空間,在過(guò)濾操作過(guò)程中,通過(guò)控 制對(duì)纖維束的擠壓條件就可以得到不同的纖維孔隙率,過(guò)濾器的效率和阻力就可以控制在設(shè)定的范圍內(nèi),解決了傳統(tǒng)的過(guò)濾設(shè)備無(wú)閥濾池、虹吸濾池、機(jī)械式 過(guò)濾器等均采用顆粒狀濾料如石英砂進(jìn)行過(guò)濾,其過(guò)濾精度受濾料粒徑較大限制的問(wèn)題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加 了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會(huì)和濾料吸附能力,從而提高了過(guò)濾效率和截污容量。

2.2 性能比較

  兩種過(guò)濾器主要性能對(duì)比見(jiàn)表1。

3 北京纖維球過(guò)濾器的實(shí)施

3.1 工藝流程

   在過(guò)濾器運(yùn)行前,將囊充水,以保證加壓室達(dá)到設(shè)定壓力。在過(guò)濾器啟動(dòng)時(shí)必須預(yù)運(yùn)行,檢測(cè)出水濁度合格后方能并入系統(tǒng)。過(guò)濾器運(yùn)行過(guò)程中 ,對(duì)流量的調(diào)節(jié)必須平穩(wěn),防止流量突變使過(guò)濾產(chǎn)物被"帶出",而造成出水濁度超標(biāo)。過(guò)濾器的清洗過(guò)程為:囊排水→風(fēng)機(jī)啟動(dòng)→下向洗→上向洗四個(gè)步驟。

3.2 運(yùn)行狀況

  該過(guò)濾系統(tǒng)自2000年7月29日在水處理系統(tǒng)投用至今。為了把握運(yùn)行規(guī)律,使該過(guò)濾系統(tǒng)能夠安全、高效、合理運(yùn)行,我們對(duì)過(guò)濾器的運(yùn)行周期 進(jìn)行了試驗(yàn)。

  該系統(tǒng)采用PLC控制,對(duì)單臺(tái)過(guò)濾器失效控制采用三參數(shù)控制:(1)進(jìn)出口壓差≥70kPa;(2)出水濁度≥2mg/L;(3)設(shè)定周期累計(jì)制水量。滿(mǎn)足其一 確認(rèn)其失效。

  該系統(tǒng)在應(yīng)用中設(shè)計(jì)了四種運(yùn)行模式:點(diǎn)操——人工控制每各個(gè)閥門(mén)開(kāi)關(guān);操——人為控制每的時(shí)間;半自動(dòng)——整個(gè)過(guò)程分為囊充水,運(yùn)行,清 洗三;全自動(dòng)——從囊充水至清洗完達(dá)備用狀態(tài)。由于水的濁度分析是采用人工分析,一般情況下采用半自動(dòng)的運(yùn)行模式就能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的需要。

  由于來(lái)水受長(zhǎng)江季節(jié)的影響,季節(jié)不同,周期制水量也有所不同,周期制水量在8000~10000t之間能保證出水的水質(zhì)。來(lái)水濁度最大達(dá)60mg/L,最 小只有5mg/L,但出水濁度可以達(dá)到要求。過(guò)濾器在任何情況下都能起到截留作用。對(duì)后續(xù)工序起到保護(hù)作用。

4 北京纖維球過(guò)濾器帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益

  生水系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造運(yùn)行一年半來(lái),解決了原工藝中存在的問(wèn)題,提高了出水水質(zhì)及出力,降低了生產(chǎn)成本。

  (1)水耗計(jì)算:高效纖維過(guò)濾器周期制水量大,反洗水耗小,減少了水耗,降低了排污量。水耗對(duì)比計(jì)算見(jiàn)表2。

  過(guò)濾器全年節(jié)約水量=(過(guò)濾器制水率-無(wú)閥濾池制水率)×全年生水總量=(0.983-0.974)×3500000=31500t  全年節(jié)約排污費(fèi)=4.5×31500≈ 14萬(wàn)元

  (2)熱能計(jì)算:由于采用新工藝,過(guò)濾設(shè)備用反洗水未經(jīng)過(guò)加熱,減小了熱量損失。

  無(wú)閥濾池全年反洗水量=全年制水量×(1-制水率)=3500000×(1-0.974)=91000t

  反洗水熱量損失=生水溫升×反洗水量×4.18=15×91000×4.18=5.71×106MJ

  折標(biāo)準(zhǔn)油=5.71×106/41.87=136.37t式中:41.87——1kg標(biāo)準(zhǔn)油熱值,MJ/kg。

  (3)工藝效果:高效纖維過(guò)濾器的出水水質(zhì)有了提高,使出水濁度穩(wěn)定并小于2mg/L,減少了陽(yáng)離子交換器的負(fù)擔(dān),可有效地提高離子交換器的周期 制水量,降低酸堿耗,減輕了對(duì)樹(shù)脂的污染。

  (4)解決了換4堵塞問(wèn)題,提高了換4換熱效果,節(jié)約了檢修費(fèi)用。改造前兩臺(tái)換4由于原水水質(zhì)差經(jīng)常堵塞,每年每臺(tái)需檢修2~3次,生水由換熱器 旁路直接進(jìn)無(wú)閥濾池,熱除鹽水由循環(huán)水冷卻增加了循環(huán)水場(chǎng)的負(fù)荷。同時(shí)由于生水溫度低,后續(xù)設(shè)備離子交換器的周期制水量下降,酸堿耗增加。改造一年 半來(lái)未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,節(jié)約了檢修費(fèi)用,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

5 改性北京纖維球過(guò)濾器介紹結(jié)束語(yǔ)

  以纖維為濾料的高效纖維過(guò)濾器與以石英砂為濾料的無(wú)閥濾池相比,具有過(guò)濾效率高、濾速快、截污容量大、周期制水量大、自耗水低、占地 面積小的特點(diǎn),同時(shí)解決了原工藝流程中存在的問(wèn)題,有較高的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。如能改進(jìn)濾料的清洗技術(shù),簡(jiǎn)化過(guò)濾設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使之具備直接處理 高濁度進(jìn)水能力以及較好的解決纖維過(guò)濾設(shè)備大型化的問(wèn)題,可在水處理領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用。

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